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合成喹啉衍生物廢水丙酮回收技術

合成喹啉衍生物廢水丙酮回收技術

2022-01-04 16:11:03 2

  喹啉衍生物在醫(yī)藥、食品、添加劑等方面應用日益廣泛,利用苯胺和丙酮進行環(huán)化合成過程中,因環(huán)化溫度較高,丙酮在滴加進入反應系統(tǒng)后,會迅速汽化,部分未反應的丙酮和反應過程中形成的水分離出反應體系,由于丙酮和水能夠完全混溶,必須通過精餾對工藝生成水進行處理,處理后的丙酮進行回用,工藝反應生成水分離后進入廢水系統(tǒng)進行處理,由于此工藝的反應水中丙酮含量在23%~28%,研究工藝生成水的丙酮回收方法對相同工藝的產(chǎn)品可持續(xù)發(fā)展也有積極的作用,對節(jié)能減排有重要意義。

  1、工藝廢水的基本情況

  此工藝的反應水中丙酮含量在23%~28%,含有0.5%的甲苯,其余為水。同時因反應過程中采用有機酸為催化劑,生成水的pH顯酸性,反應生成水和丙酮形成的混合物的丙酮濃度25%左右。如果不能將丙酮從水中最大限度的分離出來,會造成原料的浪費,同時加大廢水處理過程的物化處理費用,造成能源浪費。

  2、含丙酮水溶液的丙酮回收相關技術報道

  目前國內丙酮分離的方法有萃取精餾法、鹽效萃取法、滲透汽化法等。有資料報道連續(xù)精餾法回收丙酮,如曹宇鋒等采用復合精餾法回收丙酮的研究,進料中丙酮質量含量為8%,同時含有27%的醋酸、64.7%的水,精餾塔段采用浮閥板式結構,提餾段采用拉西環(huán)填料,理論塔板為41塊,進料在30~35塊,回流比為2,釜溫控制在101~103.5℃,塔頂控制溫度為48~52.7℃,塔頂質量分數(shù)和收率達到99.08%和98.71%;有相關資料報道的微負壓精餾回收丙酮,如李英棟等采用微負壓精餾法回收丙酮溶媒,在進料中丙酮質量含量為50%,回流比為1.33,填料高度為6m,在-0.03MPa的壓力下進行精餾分離,丙酮成品含量為99.5%,廢水中丙酮含量小于0.5%,塔頂溫度控制在45.8℃,采用真空驅動負壓。利用鹽效應對丙酮的回收,如柯凌進等采用的利用鹽效應對丙酮溶媒回收的改進,丙酮水溶液含有鹽酸,采用質量分數(shù)為0.15的氫氧化鈉溶,132L對1000L丙酮水溶液中和,調節(jié)pH到7.0~7.5,利用溶鹽法的鹽效應能提高丙酮-水的相對揮發(fā)度,丙酮的含量達到99%以上,比普通精餾法的丙酮含量提高0.37%,平均水分降低0.27%。

  3、連續(xù)精餾法回收合成喹啉衍生物過程中的工藝廢水中丙酮

  根據(jù)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的工藝反應水量和環(huán)化工藝的要求,設計精餾塔丙酮出塔質量含量達到≥99%以上,廢水中丙酮含量≤4‰。,進料量按1.0t/h。

  分析方法:采用氣相色譜柱對原料、塔頂、塔底樣品進行分析,檢測器為熱導池,載氣為氫氣,柱子為Φ4mm×1mm×1000mm,柱溫為150℃,汽化室溫度為180℃,檢測室溫度為180℃。

  根據(jù)生產(chǎn)的技術要求對丙酮精餾進行選擇,本公司原設計了負壓條件下丙酮的間歇精餾,該設備蒸餾塔直徑為φ600,采用波紋絲網(wǎng)填料,填料高度為10m,總體高度為12m,按照每米填料按4個理論塔板計算,相當于40個塔板,采用塔頂冷凝器冷卻后進行回流,回流比前期為3,后期為5,前期精餾的丙酮含量可達到97%~98%,但后期在塔釜丙酮含量降低時,塔頂丙酮含量降低,精餾含量不穩(wěn)定,日處理丙酮水量僅12m3。本次設計為連續(xù)精餾工藝,為確保生產(chǎn)安全,采用常壓精餾,本精餾塔采用XK型斜孔篩板塔板,塔板數(shù)量根據(jù)原填料塔的理論塔板數(shù)和相關資料的介紹進行逐板計算法進行計算,并參照(常壓下丙酮精餾塔的理論級數(shù)-回流比關系圖)進行初步設計。

  選用回流比為6,塔徑選用φ800,塔板數(shù)為55板,提餾段為19-21層,精餾段為36-35層,板間距300mm,為降低高度放進車間,將塔體分兩段,兩段分別為1號塔14.1m,2號塔為12.3m。將1號塔底部和再沸器連接,從1號塔第19層塔板上部進料,通過再沸器加熱后,丙酮氣體進入2號塔底部,2號塔頂部蒸餾出去的氣體經(jīng)過分凝器后進入接收罐,通過泵輸送到塔頂進行回流,同時回流量根據(jù)塔底溫度和回流控制閥進行調控,和回流閥并聯(lián)有采出調節(jié)閥,根據(jù)塔頂濃度進行控制采出大小;在2號塔底部有回流泵,將2號塔底的丙酮溶液用泵輸送到1號塔頂進行回流,回流量和2號塔底液位進行連鎖,精餾后的殘液采出用流量計控制,流量計和1號塔底液位連鎖,再沸器的蒸汽調節(jié)閥和1號塔底溫度連鎖,整個體系實現(xiàn)了進出料量自動控制。

  本體系設備安裝好后進行了15天的設備調試,根據(jù)精餾要求,塔頂?shù)谋馁|量含量控制99%時,其摩爾分率xd為96.8%,進料板上丙酮溶液的質量為25%時丙酮的摩爾分率xm為9.36%,進料板上丙酮溶液所釋放的蒸汽中丙酮的摩爾分率yp為34.5%,系統(tǒng)最小回流比Rm=(xd-yp)/(yp?Cxm)=0.623/0.251=2.48,根據(jù)精餾塔理論板數(shù)和回流比關系圖,調試初期回流比按照5.5-7進行控制系統(tǒng)調試數(shù)據(jù)見表1。

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  從上述數(shù)據(jù)可以看到,本精餾塔在處理丙酮溶液中,當進料量為設計負荷的80%時,在回流比控制在5.5時,塔頂采出料和塔底排出的水能夠達到原設計的工藝指標,隨著進料量的增加,要達到設計的工藝要求需要對回流量進行增加,在進料量達到1.0t/h時,回流量需要達到6,同時塔底溫度需要提升,當進料量達到1.2t/h時,回流量達到7.0和塔底溫度達到110℃時,塔頂含量仍然低于原設計指標,同時塔底排水的丙酮含量高出原設計指標。本塔的設計基本達到原設計要求。

  4、結果和討論

  (1)采用XK型斜孔篩板塔板在常壓條件下對含丙酮的水溶液進行精餾,在含有0.5%的甲苯條件下,可采用連續(xù)精餾對丙酮溶液進行精餾,在回流比為需要控制在5.5以上,在回流比在6時塔頂采出含量達到了99%,提高回流比,可使塔頂含量進一步提升,但經(jīng)濟性差,過高可引起塔底液體中丙酮含量升高。

  (2)增加精餾塔進料量,塔底溫度需要同步提升,主要因塔內蒸發(fā)量和回流比增大引起塔底部壓力增大,在保證塔底出水丙酮含量達到工藝指標時,本塔進料量從0.8t/h上升到1.2t/h,塔底溫度從105℃上升到110℃,整個操作過程中指標工藝穩(wěn)定。

  (3)控制進料中甲苯的含量,在整個體系運行中減少甲苯在體系的存在量,有利于保證精餾塔的正常運行,甲苯可通過進料前采用苯水分離裝置分離,運行過程中應對體系定期分離甲苯。

  (4)XK型斜孔塔板是一種高效節(jié)能的噴射型塔板,對物料的適應性比較強,抗污能力強、分離效率高,產(chǎn)量大,同塔徑的塔產(chǎn)量可以提高10%以上,因塔板的特殊設計,抗污能力特強,為防止塔體在停車降溫過程中因進入空氣引起的不安全因素,塔體采用雙級流程,有效降低了高度,但也增加了氣相系統(tǒng)阻力和回流泵的運行費用,塔體制造成本也有增加,但整個系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

  (5)系統(tǒng)放空采用水封,整個體系運行過程中放空管道無明顯氣體釋放,系統(tǒng)丙酮損耗少,本系統(tǒng)開車升溫和全回流時間為3.5h,系統(tǒng)開車時間短。

  5、結論和展望

  本文以常壓連續(xù)精餾裝置處理合成喹啉衍生物過程中的工藝廢水,對丙酮進行回收,在丙酮含量在25%~26%,甲苯含量在0.5%的水樣條件下,利用二級塔徑φ800的XK型斜孔篩板塔,設計塔板為55塊的設備,探討了進料量、回流比、塔底溫度的變化對塔頂采出物丙酮濃度、塔底排出物丙酮濃度的影響,得到最佳的運行數(shù)據(jù),在進料量為1.t/h,回流比為6.0,塔底溫度為108℃,塔頂采出量控制在0.26t/h時,塔頂采出物丙酮含量為99%,塔底排出水中丙酮含量為0.35%,整個過程采用PLC控制,系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

  本工藝存在系統(tǒng)回流比較高,仍需要進一步優(yōu)化操作條件,對系統(tǒng)進一步改進,減少處理過程的能耗,達到節(jié)能降耗,同時對廢水中含有的丙酮需要進一步研究回收的工藝和方法。(來源:宜興市天石飼料有限公司)

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