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我用氧化溝實現(xiàn)了同步硝化反硝化!

我用氧化溝實現(xiàn)了同步硝化反硝化!

2021-11-03 16:19:22 6

全康環(huán)保:一、基本情況

工業(yè)園區(qū)污水處理廠某氧化溝設(shè)計處理量7500m3/d,實際水量僅2000m3/d左右,工藝采用:高效水解酸化池+改良型奧貝爾氧化溝+深度處理。酸化池池容分別為2000m3;氧化溝外、中、內(nèi)池容比:3.6:1.5:1;氧化溝池容約6500m3,設(shè)計進水水質(zhì)與生活污水類似,設(shè)計出水一級A標。氧化溝結(jié)構(gòu)詳見圖1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

圖中紅色部分為表曝機,共計6臺表曝機,其中外溝4臺,中溝、內(nèi)溝共用兩臺。外溝加裝有4臺推流器,對外溝表曝機的開??蓪崿F(xiàn)外溝缺氧、好氧的轉(zhuǎn)變。

因二沉池結(jié)構(gòu)的缺陷,二沉池污泥回流需要開兩臺,每臺水泵的流量為:160m3/h。

因近期進水沖擊比較大,將深度處理的一部分出水回流至進水口來對進水進行稀釋,回流量約為2000m3/d。

二、操作說明

該廠在設(shè)計之初未考慮TN指標,氧化溝均采用表曝機曝氣與推流,在筆者的強烈要求下,在外溝加裝4臺推流器,原有表曝機未拆除。

因企業(yè)偷排嚴重,各項指標,氧化溝溶解氧下降較為明顯,故而這段時間內(nèi)加開外溝表曝機,正常情況下加開2臺,嚴重時加開4臺。

由于外溝沒有在線溶氧儀,同時現(xiàn)場沒有便攜式溶氧儀,因此無法對外溝溶解氧進行監(jiān)測。中溝的在線溶氧儀溶解氧保持在6.0以上(可能是在線溶氧儀的問題,或者是這個水必須是這個溶解氧。)出水各項指標方能滿足排放要求。

整個系統(tǒng)在此階段運行中未投加碳源。

污泥濃度在5.5-6.0g/L之間。SVI在135-145之間。

在運行過程中,硝化液回流泵未開,僅開兩臺污泥回流泵,回流比約為200%(相對于氧化溝每天4000m3的進水量。)

管網(wǎng)來水2000m3/d,出水回流至調(diào)節(jié)池2000m3/d,酸化池及氧化溝進水4000m3/d,出水口排放量2000m3/d。

三、十日數(shù)據(jù)變化曲線

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

說明:二沉池因懸浮物比較多,在經(jīng)過深度處理后,出水COD在25-30之間徘徊。圖中橫坐標為日期,縱坐標為濃度(單位:mg/L)

上圖中的指標均為回流稀釋后的數(shù)據(jù),實際進水指標應(yīng)該為酸化1的數(shù)據(jù)乘以2。(由此可見近期企業(yè)偷排有多么的嚴重。)

額外的數(shù)據(jù):

①氧化溝外溝氨氮在1-3之間變化,內(nèi)中溝在1-2之間變化,內(nèi)溝與二沉池氨氮相差不大。

②6日氧化溝外、中、內(nèi)溝TN分別為:2.77、3.91、2.96。

四、分析

1、COD

在進水COD出現(xiàn)波動時,二沉池出水COD出現(xiàn)一定幅度的波動,該原因主要是因為沖擊負荷導(dǎo)致的二沉池出水帶泥,進而影響二沉池出水COD,在后端經(jīng)過混凝沉淀及砂濾后,出水口COD在25-30之間徘徊。

2、氨氮

圖中未列出進水氨氮,在收到進水沖擊時,水解酸化池污泥會出現(xiàn)分解,導(dǎo)致酸化池的氨氮較進水口氨氮高出30-40%;

在氨氮出現(xiàn)波動,同時在氧化溝維持一定的溶解氧的情況下,生化出水氨氮幾乎沒有出現(xiàn)波動,說明出現(xiàn)沖擊負荷時,溶解氧的維持很重要。

外、中、內(nèi)溝氨氮差值不大主要是因為氧化溝強大的稀釋能力造成的。

3、TN(著重分析)

酸化池1的氨氮和總氮差值較酸化2的差值較大,可能的原因是在酸化1內(nèi)有機氮沒有完全氨化。第6天及第10天,酸化2氨氮與總氮差值較大,如果排除懸浮物對TN的影響,很可能的原因是上游企業(yè)排放的有機氮化合物在厭氧環(huán)境中很難進行氨化反應(yīng),但是根據(jù)出水TN判斷這部分有機氮化合物在好氧環(huán)境中可以進行好氧氨化。

無論總氮如何變化,二沉池出水TN在較為合理的范圍內(nèi)波動。在以上數(shù)據(jù)的分析期間內(nèi),氧化溝外、中、內(nèi)溝均處于好氧環(huán)境(唯一的遺憾是沒有外溝溶解氧的檢測數(shù)據(jù)),且氧化溝外、中、內(nèi)溝的TN差值不大,且與二沉池出水的TN基本相同,筆者感覺應(yīng)該是在外溝出現(xiàn)了同步硝化反硝化的原因造成的。

本廠同步硝化反硝化反應(yīng)的機理分別從宏觀環(huán)境及圍觀環(huán)境進行分析(以下分析僅為筆者推斷,不合理之處往各位指正)。

宏觀環(huán)境:因為在外溝,兩臺表曝機之間有一定的距離,且本廠的氧化溝池深較深(有效水深在5.5m),氧化溝上半部分屬于好氧區(qū)域,下半部分屬于缺氧區(qū)于;表曝機前屬于缺氧區(qū)域,表曝機后屬于好氧區(qū)域。從而使氧化溝在不同的空間 上的溶解氧不均勻,且不同時間點上的溶解氧也不同。

微觀環(huán)境:由于氧擴散的限制,在微生物絮體內(nèi)外產(chǎn)生溶解氧梯度,即:微生物絮體表面溶解氧濃度高,以好氧菌及硝化菌為主,深入絮體內(nèi)部,氧傳遞受阻及外部氧的大量消耗,產(chǎn)生缺氧區(qū),反硝化菌占優(yōu),從而形成有利于同步硝化反硝化的微環(huán)境。另外在這段期間內(nèi),微生物絮體也發(fā)生了一定的變化,以前為密實性的,現(xiàn)在較為蓬松,在一定程度上也影響了菌膠團的微環(huán)境。

筆者認為:氧化溝的宏觀環(huán)境是發(fā)生同步硝化反硝化的主要因素。同時來水中較為充足的碳源,更進一步促使該反應(yīng)的進行。在進水比較穩(wěn)定,各企業(yè)無偷排的期間內(nèi)氧化溝負荷較低,外溝沒有增開表曝機使其處于一個缺氧環(huán)境,使氧化溝變?yōu)锳O工藝,無法發(fā)現(xiàn)是否有同步硝化反硝化現(xiàn)象。

五、結(jié)論

氧化溝因其獨特的曝氣方式(指的是表曝機),以及本廠較深的池體,使其可以滿足同步硝化反硝化的宏觀環(huán)境。

同步硝化反硝化可以在很少的回流下,使總氮降低到一定程度,可以節(jié)省硝化液回流泵的能耗。

六、針對負荷沖擊的措施

以下均是本廠在遇到負荷沖擊時采取的主要措施,不一定適用于每個廠,但是對本廠是絕對有效:

1、增加出水回流,對原水進行稀釋,一方面降低污染物濃度(降低高濃度沖擊的影響),另一方面降低原水中毒性物質(zhì)的濃度(避免出現(xiàn)高濃度毒性物質(zhì)對生化系統(tǒng)的影響);

2、增強水解酸化的效果(筆者已將本廠的水解酸化池做了變動,可以強化水解酸化反應(yīng)),主要是在一定程度上解毒以及提高可生化性;

3、減少排泥甚至不排泥,維持較高的污泥濃度,待沖擊之后再進行排泥;

4、在氧化溝內(nèi)投加粉末活性炭(原理具體可參照PACT工藝),主要是吸附難降解有機物提高難降解有機物的停留時間,從而保證出水COD的正常,一般情況下,高濃度沖擊,原水中的難降解有機物較多,很容易導(dǎo)致出水COD超標;

5、維持較高的溶解氧;

6、在調(diào)節(jié)池及管網(wǎng)允許的前提下,減少進水量;

7、在沖擊特別嚴重的情況下,增開污泥回流及硝化液回流,降低進水對外溝的沖擊。

七、題外話

氧化溝與AAO工藝抗沖擊能力的比較

筆者發(fā)現(xiàn)在氧化溝遇到?jīng)_擊時,過度的較為平緩,但是AAO工藝在遇到?jīng)_擊時,很容易出現(xiàn)問題,原因:氧化溝一般為三溝或四溝結(jié)構(gòu),AAO一般為多個池子串聯(lián)(一般多于5個,且厭氧池容積較小,一般停留時間不超過2h),氧化溝單溝較AAO單池容積大,在同等回流量的情況下對原水的稀釋能力就強,不容易形成較大的沖擊。


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